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楼主: 孤鸿踏雪

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发表于 2013-4-12 19:52:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-12 19:09
难道您不认为是锻造的问题?

当然,这个具体要实际解剖分析才行,毕竟金相组织是跑不了的!
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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发表于 2013-4-12 20:16:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-12 16:33
这个产品旧病复发了,这次更厉害:这次行星轮装炉96件,1件没有开裂;太阳轮57件,开裂9件,开裂形态 ...

是96件中没有1件开裂还是只剩1件没有开裂?

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同疑惑。  发表于 2013-4-24 14:21
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发表于 2013-4-12 20:18:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-12 17:32
情况说明:这两个产品是配对齿轮,材料均为17CrNiMo6,采用的原材料同为Ф150圆棒(轧材)改锻,锻 ...

检测下原材料,看有无带状组织。另外这么小的零件为啥要用150圆钢?
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发表于 2013-4-12 20:23:01 | 显示全部楼层
难道是锻造料头?
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发表于 2013-4-12 20:25:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 20:23
难道是锻造料头?

如果都是料头,那么还不是料头都集中到一起了!!
平安是幸,知足是福,清心是禄,寡欲是寿。
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发表于 2013-4-12 20:31:26 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-12 20:25
如果都是料头,那么还不是料头都集中到一起了!!

行星轮是空心的、因此其零件中心不可能存在缺陷。即使有缺陷也只会出现一边开裂的情况。
这太阳轮其实是一齿轴、如果出现中心偏析是很容易造成这样的失效。

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发表于 2013-4-12 22:04:24 | 显示全部楼层
Ф150圆棒(轧材)改锻、圆棒可能是连铸连轧料吧。如果是的话,估计就是中心偏析。最大的可能是碳偏析。建议对失效件检测一下其断裂面的显微硬度和含碳量。
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发表于 2013-4-12 23:44:01 | 显示全部楼层
估计杨工家的这种行星轮没有一个开裂的、而太阳轮开裂了几件。
原因就是 行星轮是空心的因此不存在中心偏析。而太阳轮是实心的(其中有几件存在中心偏析)、所以开裂了。
解决方法是:空心类零件可以继续使用圆棒(轧材)改锻材料、不会出现开裂现象(没有中心就没有中心偏析);实心类零件杜绝使用圆棒(轧材)改锻材料、避免由此而造成的中心偏析情况的出现。那么这样的开裂情况就基本不会出现咯。
个人观点 不足为凭

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发表于 2013-4-13 09:12:23 | 显示全部楼层
请老孤上传相关的检验资料分析下再说。现在只能是推测。
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:46:32 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-12 19:52
当然,这个具体要实际解剖分析才行,毕竟金相组织是跑不了的!

        解剖后的金相组织应该与前面提供的没什么两样,可能还要比原来的好些,因为前面上传的是一次淬火+一次低回,而且淬火后要清洗的;可这次是一次淬火+二次低回,淬火后和回火后均不清洗(自然凉)
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:47:29 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-12 20:16
是96件中没有1件开裂还是只剩1件没有开裂?

       呵呵,看来是我的表达有很大问题:是96件行星轮,没有一件开裂
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:48:50 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-12 20:18
检测下原材料,看有无带状组织。另外这么小的零件为啥要用150圆钢?

      没有明显带状,因为已是采购不到合适的材料,就只好采用Ф150外圆的代用
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:49:28 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 20:23
难道是锻造料头?

        不是锻造料头,而是圆棒下料料头改锻的
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:51:33 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 20:31
行星轮是空心的、因此其零件中心不可能存在缺陷。即使有缺陷也只会出现一边开裂的情况。
这太阳轮其实是 ...

       二者采用同一直径的圆棒料,行星轮与太阳轮的锻造形态可大不相同啊
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:53:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-12 23:44
估计杨工家的这种行星轮没有一个开裂的、而太阳轮开裂了几件。
原因就是 行星轮是空心的因此不存在中心偏析 ...

      您说的这种情况应该存在,但二者锻造比和锻造工艺也是有很大区别的
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 楼主| 发表于 2013-4-13 11:54:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2013-4-13 11:56 编辑
吉祥如意 发表于 2013-4-13 09:12
请老孤上传相关的检验资料分析下再说。现在只能是推测。


      这个上传资料,也只是金相图片,下午也许可以传上来。但不会有其它图片资料了。因为,老板(70对岁的老头,一个木模工出身的工人,因为聪明有技术,在国企提拔为中干)认为是材料规格选择不当,锻造引起的,它非常肯定的摘除了热处理责任
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发表于 2013-4-13 11:59:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-13 11:54
这个上传资料,也只是金相图片,下午也许可以传上来。但不会有其它图片资料了。因为,老板(70对岁 ...

我想知道,裂纹发生的部位。有金相图片当然更丰富。
这两天,学轴承去了。把你给冷落了。
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 楼主| 发表于 2013-4-13 12:02:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-13 11:59
我想知道,裂纹发生的部位。有金相图片当然更丰富。
这两天,学轴承去了。把你给冷落了。 ...

      您可以翻翻前面的帖子,有照片的,这次的和原来(前面已传)没什么两样
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发表于 2013-4-13 12:13:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-13 12:02
您可以翻翻前面的帖子,有照片的,这次的和原来(前面已传)没什么两样 ...

是巧合吗。说明以前问题没有得到根除。
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 楼主| 发表于 2013-4-13 14:31:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-13 11:59
我想知道,裂纹发生的部位。有金相图片当然更丰富。
这两天,学轴承去了。把你给冷落了。 ...

       没关系的,谈不上冷落,孤还能闲着?
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 楼主| 发表于 2013-4-13 14:34:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-13 12:13
是巧合吗。说明以前问题没有得到根除。

       不是巧合的问题,如果是材料规格选择不当和锻造的工艺问题所致,那应该是必然的!因为是新产品开发试制,原来的材料采购来自钢材购销市场,有点削足适履的尴尬,据说最近全部从钢厂订购Ф85圆钢,我们可以拭目以待的
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 楼主| 发表于 2013-4-13 14:38:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-13 12:13
是巧合吗。说明以前问题没有得到根除。

      裂纹形态在主题(首页)已展现,还曾经发给aaron01(艾伦)一个产品的尸体(残骸),艾伦不是也在前面与大家分享了吗,这次和上次的开裂形态几乎如出一辙。
    这次剖切的金相组织
残奥-01.png
残奥-02.png
残奥-03.png
马氏体-01.png
马氏体-02.png
马氏体-03.png
碳化物1-01.png
碳化物1-02.png
碳化物2-01.png
碳化物2-02.png
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发表于 2013-4-13 15:45:02 | 显示全部楼层
就是偏析严重的哪个试样对吧。
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发表于 2013-4-13 15:48:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-13 14:34
不是巧合的问题,如果是材料规格选择不当和锻造的工艺问题所致,那应该是必然的!因为是新产品开 ...

1.金相试样的质量大大提高;
2.材料不是很好;
3.金相基本合格在上限。
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发表于 2013-4-13 16:15:11 | 显示全部楼层
目前,经实践论证一致认为,中心偏析发生在凝固末端的固液两相区内,是由于两相区也就是溶质元素富集区的浓化液相流动造成的。从液相区到坯壳,钢液杂质含量越来越大。A区凝固收缩引起的体积变化可以通过左端非浓化液相钢液来补充,B区的凝固收缩引起的体积变化由A区的浓化钢液来补充,C区凝固收缩的体积变化得不到钢液补充,因为C区的相邻枝晶互相“搭桥”阻碍了B区的钢液向C区流动。这样的结果是:A区有非浓化钢液补充体积收缩,均匀了内部组织;B区有A区的浓化钢液的补充体积收缩,造成了B区富集溶质元素,形成中心偏析。

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 楼主| 发表于 2013-4-22 13:59:16 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-1-14 20:22
我只处理过几次这个材料,渗碳后直淬的结果都是马氏体级别高、有混晶。
这次我就没敢渗碳后直淬,采用的 ...

       中间冷却到600°C左右,会不会析出大量碳化物?如果一旦析出碳化物,再重新加热淬火时那就不易消除,如何解决这个可能出现的问题?
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发表于 2013-4-23 10:54:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-22 13:59
中间冷却到600°C左右,会不会析出大量碳化物?如果一旦析出碳化物,再重新加热淬火时那就不易消 ...

类似的做法很多单位在使用,渗碳后空冷+重新加热淬火 跟这不会有本质的区别,
最后的碳化物控制应该不是问题
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 楼主| 发表于 2013-4-24 14:01:26 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-23 10:54
类似的做法很多单位在使用,渗碳后空冷+重新加热淬火 跟这不会有本质的区别,
最后的碳化物控制应该不是 ...

      渗碳后空冷或风冷与渗碳后随炉缓慢冷却结果应大不相同。
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发表于 2013-4-24 14:21:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-24 14:01
渗碳后空冷或风冷与渗碳后随炉缓慢冷却结果应大不相同。

何来的随炉冷却
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 楼主| 发表于 2013-4-24 14:26:25 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-5-14 08:16:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-1-16 18:21
关于第三点您可以看看这个金相报告。渗碳后直接淬火+多次低温回火。这种材料只要控制好其表面碳浓度是可 ...

       龚Sir以为这个产品采用渗碳直淬,工艺采用三段碳势控制:即强渗1.15,扩散0.73,降温至均温段碳势设定为0.65如何?是否可行?
该会员没有填写今日想说内容.
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发表于 2013-5-15 18:55:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-14 08:16
龚Sir以为这个产品采用渗碳直淬,工艺采用三段碳势控制:即强渗1.15,扩散0.73,降温至均温段碳势 ...

杨工这个方法可以试试。我觉得如果再适当关注一下淬火介质的冷却性能表面硬度不会低的。
就我们常规产品来说渗碳淬火完成后还需要磨削加工的,因此表面硬度还要考虑磨削加工完成后的表面硬度是多少的问题。

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 楼主| 发表于 2013-5-21 09:35:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-15 18:55
杨工这个方法可以试试。我觉得如果再适当关注一下淬火介质的冷却性能表面硬度不会低的。
就我们常规产品 ...


       最近又接到一些新产品,齿轮模数4.5~7,材料分别为17CrNiMo6和18CrNiMo7-6,以龚Sir的经验,这样的产品是否可以渗碳后直接降温淬火?
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发表于 2013-5-21 19:48:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-21 09:35
最近又接到一些新产品,齿轮模数4.5~7,材料分别为17CrNiMo6和18CrNiMo7-6,以龚Sir的经验,这样 ...

这好像是指同一种材料哦。我还是觉得可以渗碳后降温直接淬火的。不过回火一定要充分。
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孤鸿踏雪 发表于 2013-5-21 09:35
最近又接到一些新产品,齿轮模数4.5~7,材料分别为17CrNiMo6和18CrNiMo7-6,以龚Sir的经验,这样 ...

在EN10084中18CrNiMo7-6 和德国钢材17CrNiMo6是同一种,对应ISO 683-11:1987 中18CrNiMo7是同一种钢材。
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 楼主| 发表于 2013-5-24 09:32:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-5-21 23:15
在EN10084中18CrNiMo7-6 和德国钢材17CrNiMo6是同一种,对应ISO 683-11:1987 中18CrNiMo7是同一种钢材。 ...

       二者的合金化结构差不多,只是锰含量有较大差异
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